今年以来,茂名石化化工分部聚丙烯车间在生产高强耐热管材料树脂T4401时,实行全天候监控工艺操作参数动态,加强现场操作规范化,持续改善产品外观精致度,提升产品质量指标,增产增销增效取得优异成效。前8个月,该产品销量达2.65万吨,是去年同期的364%。
今年1月,聚丙烯车间继续大力推进3#装置主催化剂国产化工作,该装置首次使用国产催化剂生产T4401,产品简支梁冲击强度偏低,外观发黄、融指波动大等问题时有发生。
为了彻底解决此类问题,提升产品的市场认知度,该车间成立专项质量攻关小组,对产品各项性能进行全面优化调整。他们勇于创新,通过合理化建议优化措施,投用氢气最小量程控制技术,大幅度提升产品融指控制的精准度与稳定性;密切监控在线色谱数据检测,对生产过程中粒料的黄色指数与粉料的键合乙烯量进行定频分析,及时跟踪,及时调整,把控好第一时间处理异常的时机,逐步提升产品CPK控制;注意加强对各个下料系统以及旋阀的粘料、块料的监控,增强生产平稳性。另外,他们根据外界条件提前优化工艺参数,定期拆清下料格栅板,根据块料数量与形状,及时调整工艺参数。
“我们上一次进行T4401牌号切换时,没有充分考虑到乙烯加入量的梯度调整对反应活性造成的影响,在进行主催化剂进料量减少的操作上不够果敢,最终延长了建立乙烯浓度的时长。”
近日,在进行牌号切换前,主操洪美婷、谭婵飞吸取上次切换时的不足之处,展开讨论。
“这次我们要将主催化剂进料降至2.0kg/h,降低乙烯加入量的幅度调整,增加调整频率,务必保证牌号切换过程中的平稳过渡,尽可能最大限度地减少粘料的产生。”
聚丙烯车间通过不断完善操作细节,细化控制指标,优化和固化生产控制方案及助剂使用方案等一系列措施,有效杜绝了产品融指不稳定、外观发黄等质量问题,并有效提升了产品弯曲模量、抗冲击性能、热变形温度等。随着产品质量的不断优化提高,客户满意度逐步提升,仅8月份,该产品的销售量就突破了3700吨,再次创下历史同期新高记录。